第726章 前路艰险(2/4)

如果不是他们身上那种科研工作者特有的气息,而且杨东升对这种气息又比较熟悉,甚至会以为他们是一群民工。

“据我所知你们1976年就做出了高强1型,为什么直到最近才突破了t300?”杨东升问。

对方为首的是一个四十来岁的男子,闻言有些尴尬的笑了笑,“一方面是没钱了,高强1型扩大试验生产线建成之后没多久,拨款就大幅削减了;另一方面是我们的技术路线走错了!”

“怎么错的?”

“pan也就是聚丙烯腈是一阵很特殊的材料,它的熔点是317度,热分解温度只有230度!”男子好象生怕杨东升听不懂,继续解释道,“也就是说没等融化,聚丙烯腈就分解了,所以必须先用溶剂给聚丙烯腈增塑,才能纺丝!”

杨东升点点头,这一步他知道,碳纤维一半以上的成本都来自于原丝的制备,纺丝就是原丝生产的关键步骤之一,原丝的质量好坏,直接关系到碳纤维成品的性能。

男子继续介绍道,“聚丙烯腈对化学药品的稳定性很好,能选的溶剂不多,国内当时选的是浓硝酸!硝酸的价格便宜,可以降低生产成本,国内产量也很充足,在随后的实验室中也取得了不错的效果,但是建成放大试验生产线后,我们发现了问题,这种工艺只能在低温下操作,一旦遇到明火、高热就会爆炸,严格限制了产能不说,硝酸腐蚀性强,原丝的质量很难把控。”

“为什么不换一个工艺?”杨东升问。

“等我们发现问题的时候,国内已经在硝酸法上投入了很多时间和人力、物力,换一种溶剂就得从头再来!拨款削减后,就更没有条件换溶剂了,而且当时学界有一种思想——我们的路线是对的,不行是因为工艺还不够完善。我的老师就一直认为是溶剂和引发剂的杂质太多,金属离子的逸出造成碳纤维的结构缺陷,一直在这方面做研究。直到2000年资金稍微宽裕了一些,华京那边先突破了二甲基亚砜为溶剂的纺丝技术,我们也转向二甲基亚砜,才取得了目前的成果。”

杨东升点点头,“这种碳纤维的相关专利在你们自己手中,还是在煤化所手中?”

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